简介: 三峡左岸电站厂房在1999年施工中取得了较好成绩,本文介绍了在保护层开挖、设备布置、固结灌浆、混凝土温控、金结安装施工中采取的一系列措施。
关键字:左岸厂房 施工措施 成果

1 施工简述

  1999年是左岸电站厂房开挖扫尾完工,固结灌浆基本结束,金结和机电安装全面展开,混凝土浇筑进入高峰期的一年。承担该项目施工的三七八联营总公司发扬不等不靠、团结务实、争创一流的精神,围绕混凝土施工这个主题,三次优化施工组织设计,强化质量管理力度,加大资源投入,科学施工,均衡生产,超额完成了土石方开挖、灌浆、混凝土浇筑、金结和机电预埋计划,全年实际完成混凝土浇筑52.29m3,是年计划量44.83m3117%,提前43天跨入200O年。完成的主要工程量见表1。所完成的工程量合格率100%,优良率80%以上。施工形象除1#6#(上游墙)因穿墙管安装推后略滞后总进度要求外,(机窝)(副厂房)均满足总进度要求,7#14#机超前总进度23个月。

1 左岸电站厂房1999年完成主要工程量表


指标内容

完成投资(亿元)

完成主要实物工程量


土石方开挖(m3)

混凝土(m3)

金结机电埋件(t)

灌浆(m)


计划量

3.38

6.42

44.83

2038

9700

完成量

3.68

11.87

52.29

2657

13496

完成百分比

109%

185%

117%

130%

139%


本合同金额为13.97亿元

2 确保任务完成采取的主要措施

2.1 抓好开挖尾工,优质、安全、按期给混凝土施工交出工作面

  厂房开挖包括在一期和二期三个标段之内,其中一期工程二个标段合计完成开挖量789.83m3,二期工程完成278.27m3。要确保1999年厂房混凝土44.83m3任务的完成,抓好安m14#机厂房和尾水剩下部分保护层开挖及清基交面工作是首要任务,而开挖爆破区距混凝土施工区仅3040m。为保证开挖放炮不影响已浇混凝土质量,在开挖中采取了以下措施。

2.1.1 保护层开挖一次到位

  边坡3.5m和水平建基面2.5m厚保护层开挖,采用光面爆破,一次成型法。孔距控制在5060cm,线装药量控制在180220g/m,手风钻造孔,一次钻孔深度34.5m,距设计线预留58cm超挖余量,从而获得半孔率95%以上,超欠挖平均<10cm,不平整度平均≤15cm的效果。

  对沟槽处采用先挖心,后挖垂直保护层,最后结合水平光爆一次成型。有棱角处设减震孔,顶部预留压重的方法。成型的梯台、槽边、棱角分明整齐,半孔率在92%以上。由于采取以上措施,开挖区距新浇混凝土最近的距离,质点振速控制在O.261.81cm/s范围之内,低于设计标准。

2.1.2 预防飞石对混凝土施工区的影响

  大面积的保护层开挖,飞石对近距离混凝土浇筑的影响是较难解决的问题。厂房施工采用控制线装药量和单响药量,微差分段起爆,加密孔距,减少层厚,起爆层表面铺砂袋,砂袋上加钢丝网,网用钢丝绳联接,锚筋固定的方法,较好地解决了飞石对混凝土施工区的影响。

2.1.3 特殊危险区采用静态爆破法

  在尾水左边坡修坡、厂前区 81.7m以上左边坡剩余开挖量、安Ⅱ72.3 m新增转子坑、门机轨道拆除等特殊危险区段开挖中,采用膨胀剂静态爆破法,孔距2030cm,排距3040cm,梅花形布孔,梯段一般控制在23m,最大4.5m(风化严重,裂隙发育区段,遇冬季施工,一般间距为1020cm,排距1520cm),静态爆破剂用量一般为2338kg/m3,最高达44kg/m3

  1999年厂房采用这种方法开挖4000m3基岩,解决了近距离开挖对混凝土施工区的干扰。此方法虽然费用较高,施工周期长,但解决了混凝土施工中修改开挖、临建工程拆除、遗留工作面处理等难题,所开挖的建基面爆破损伤少,半孔率达97%以上,超欠挖在±6cm之内。

2.1.4 优质安全按期交面

  二期皿标段吸取了一期开挖的经验教训,在组织上采取清基交面工序责任制,哪个工区开挖的工作面交给哪个工区浇混凝土,不搞内部互相交面,交面任务与混凝土浇筑任务同时下达,使作业人员没有侥幸心理,不存幻想,没有退路。施工中一切工序按程序办,自上而下交面,每次开挖下钻都复测孔位坐标。为保证交面没有欠挖点,垂直造孔进尺2m内用罗盘检查校正钻机斜度24次,水平造孔设置钻机样架,交面时在架立筋上用钢筋平拉交面区,大大提高了一次交面的合格率,经常出现初验和终验一次通过的情况。

  二期标段高质量、保安全、快速、按期交面,基岩交面后不给混凝土施工遗留工作量,交面后就能上钢筋、立模板的作法是1999年厂房超额完成混凝土生产计划的基础,也是二期标段开挖交面的成功经验。

2.2 增加设备投入,确保浇筑手段满足施工需要

  由于一期增加了部分开挖量,苏覃路推迟开挖,1998年特大洪水影响基坑抽水等因素,混凝土浇筑形象虽经施工单位的努力,但截止1998年底1#6#机仍滞后总进度近两个月。原计划厂房使用的5MQ2000门机又调给其它标段一台,这样要想赶抢1#6#机的工期,使厂房工程达到总工期的要求,混凝土的浇筑手段成了需要解决的重要问题。

  根据这一情况,参加三峡建设的各方都高度重视。施工单位不等不靠,把投标时的9台门机增至16台门机,增加安拆6台次(详见表2)

2 1999年底前厂房混凝土垂直运输手段一览表


序号

名称型号

运转工况

安全幅度(m)
max/min

起重量(t)
max/min

轨距(m)

轨型

转盘距轨高(m)
低架/高架

进场情况()


投标

实际


1

MQ2000高架门机

浇筑工况安装工况

71/22

20

15

QU80

23.86/66.70

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SDSQ1260门机

50m扒杆
62.8m
扒杆

45/18
56/32

20/60
10/30

10.5

QU80

30

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MQ60
10/30t
门机

10t吊钩
30t
吊钩

45/16
20/16

10
30

7

QU70

9.5/28.8

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

MQ540
10/30t
门机

浇筑工况
起重工况

37/18
37/18

10
12/20

7

P50

6

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MD900塔机

20t吊钩
32t
吊钩
50t
吊钩

70/46
70/28
70/20

10/30
11/32
9/50

8

QU80

7.66/89.08

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

MQ710
10/30t
门机

10t吊钩
30t
吊钩

62
22

10
30

10.5

QU70

10/29.58

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

WD-400履带吊

10t吊钩
15t
吊钩

26/12
14/12

10
15

/

/

/

2

2


  增设的MQ540MQ600门机针对其安拆快,臂杆短的特点,主要布置在厂房区。这些门机的安装解决了MQ2000门机安装时段长,厂房初期混凝土施工门机不足的矛盾。门机增设方案的落实,大大加快了厂房混凝土的施工速度,混凝土施工强度明显提高,二季度开始厂房混凝土月浇筑强度均在4m3以上,78910月连续突破5m3大关,月最高强度达55988m3,超过了标书47442m3的施工组织设计最高强度。

2.3 抓好固灌质量,避免工序干扰,为混凝土浇筑创造条件

2.3.1 左岸厂房固灌完成情况

  1999年是左岸厂房固结灌浆的第二个高峰年,全年共完成固结灌浆2181孔,2863个灌浆段,灌浆13496m,是计划9700m139%。已验收的1925个孔,合格率100%,优良率85.25%15个单元工程全部合格,12个评定为优良,优良率80%

  1998524日开工,截止2000年元月20日,除左厂1#机、3#机共有21个设计增加孔引至 44.0m廊道,待接触灌浆完成后再施工;安抽排廊道17个孔为避免施工干扰未施工外,其余按已发设计图工程量全部完成,共计完成固结灌浆20471m,占合同工程量34276m57.3%,是已交图纸工程量的99%

2.3.2 左岸厂房基础及灌区简介

  左岸电站厂房基础为前震旦纪闪云斜长花岗岩,局部有侵入性结晶花岗岩脉及辉绿岩脉,岩体主要为微新岩体,块状结构,完整性较好,岩性均一,透水性微弱,可灌性差,基岩透水率q一般小于5Lu,受爆破影响,浅层可达510Lu,最大发生在8#机,透水率为13.82Lu,岩体绝大多数为优质或良质岩体,属微透水或极微透水范围。

  厂房基础部位有F4F5F7F18F19F20F22等断层,断层一般胶结较好,断层沿线分布有少量宽度不等的中等质体。

  根据以上所述岩性,加上开挖质量较好的实际情况,在保证质量的前题下,设计适当减少了部分灌浆量(与标书相比),所设灌区主要分布在厂房区的基岩平面和坝后坡陡立面,安、安垂直于坝轴线的陡立面上。

2.3.3 避免工序干扰采取的主要技术措施

  (1)将坝后陡立坡 28.8m以上原施工组织设计的有盖重灌浆改为无益重灌浆,利用区尾水肘管施工周期长的间隙期,与肘管模板安装同步进行I区和坝后坡的灌浆施工,减少了灌浆所占直线工期。坝后坡采用无益重灌浆,不但减少了混凝土钻孔工作量,也解决了厂房钢筋多,预埋多,仪器多,可能损伤它们或堵塞接触灌浆盒及管路的矛盾。

  (2)区利用厂房门机占压时间较长的时段,在19.9m平面上打孔引管,在25.2m高程上进行灌浆施工(未打孔都预埋引管),减少了混凝土的钻孔时间,缩短了灌浆所占直线工期,避免了施工干扰。

  由于采取了以上两项技术措施,加上设计根据地质情况减少了灌浆工程量,灌浆所占的直线工期大大低于原施工组织设计,确保了1999年施工任务的全面完成。

2.3.4 灌浆的主要工艺流程及灌浆方法

  (1)灌浆工艺流程 物探孔钻孔测试抬动观测孔钻孔及观测设施安装→Ⅰ序孔钻孔冲洗压水灌浆→Ⅱ序孔钻孔冲洗压水灌浆检查孔钻孔取岩芯压水检测封孔物探孔测试抬动观测孔、物探孔封孔。

  (2)灌浆方法 采用自上而下,孔内循环,段顶阻塞的施工方法。压水灌浆时发现冒水、漏浆,采用嵌缝,表面封堵、低压、浓浆、限量、间歇灌浆等方法进行处理。

2.3.5 为保证质量采取的新工艺

  在施工中采用水泥湿磨机湿磨水泥,高速搅拌制浆,保证了浆液质量;采用灌浆微机自动记录仪,对施工过程的冲洗、压水、灌浆进行全过程自动监护记录,减少了人为的记录数据误差;物探孔单孔采用超声波仪,垮孔采用岩土工程质量检测分析仪测试,提高了质量评定的科学、真实、准确性。

2.3.6 灌浆成果评定

  厂房1999年完成固结灌浆2181孔,2863个灌浆段,灌浆13496m,总灌入水泥量48319.57kg,单位注入量6.92kg/m,其中序孔平均13.OOkg/m序孔平均1.01kg/m,灌后透水率平均为0.18Lu,最大为0.67Lu,均小于设计3Lu的允许值。抬动观测均未超过100μm,远小于设计规定的200μm的规定。坝后坡无盖重灌浆物探检查选在有代表性的4#机,声波波速比VP灌后比灌前提高1.06%3.41%;有盖重灌浆选在安基岩整体性较差的区进行,灌后灌前VP值平均提高6.29%10.96%

  通过压水检测和物探检查,一方面证实了厂房基础岩石整体性较好,爆破对岩体的整体性影响较小。另一方面说明灌浆采用的材料、设备、工艺、措施、灌浆压力得当,提高了岩体的整体性,减少了透水率,灌浆效果满足设计要求,符合一般灌浆规律和三峡的地质特性。

2.4 做好混凝土温控工作,确保混凝土施工质量

  左岸厂房1999年混凝土温控重点体现在5个方面:尾水管顶板封闭块回填;14#机填塘混凝土施工;高温季节混凝土浇筑;低温季节混凝土保温;安14#机约束区混凝土浇筑,其施工情况分述如下:

2.4.1 封闭块混凝土的施工

  三峡电站700MW尾水管具有三跨空腔和体积大的结构特点。肘管段为单腔最大轮廓跨度31.14m,高6.75m,扩散段分为三个空腔,单跨9m,断面高度向下游递增,到出口处为12.4m,底板厚度57m。厂房和尾水管基础座落在闪云斜长花岗岩上,基础约束程度高。受施工期水泥水化热作用及外界温差的影响,尾水管底板、边墩、中墩及顶板将产生较大温度应力。因此在层水管顶板预留封闭块,待一期混凝土达到设计要求的20℃,并完成大部分自身体积变形后(设计要求间隙不少于一个月),在低温季节当年11月至次年3月期间回填,以形成尾水管整体结构。

  肘管段共设三个封闭块,在顶板812(34.OO42.00)预留。跨中设一个封闭块,宽2m,深10m,长12m;扩散段每个中墩上各设一个封闭块,自肘管封闭块端一直延伸至尾水槽,宽2m,深26m,长12.21m;设计要求封闭块回填分层厚度不大于2m,层间隙期为57天。

  针对厂房基础交面滞后,大型起吊手段形成较晚,封闭块回填可能推后这一情况,经设计研究,采用提高混凝土抗裂能力,合理安排混凝土施工程序和进度,控制混凝土最高温度,加强混凝土表面养护,控制回填厚度及浇筑温度等措施,最迟可将封闭块回填延至5月份完成。

  根据这一要求,施工中采用增加设备、人员和小机具资源投入,三班准备仓号,严格控制高温季节浇筑混凝土的质量和温升,延长低温混凝土的浇筑时段,回填混凝土控制在7℃,最薄时1m回填一层,将原来15天上升一层混凝土,加快至710天上升一层等综合措施,在19993月底前将1#3#4#5#机封闭块全部浇完,2#机椎至4月份浇完,满足了设计对封闭块回填混凝土的要求。6#13#11月份从左至右陆续开始回填,预计均可在20003月底结束,14#机可在20005月份结束,均满足设计要求,与计划工期相比略有提前。

2.4.2 填塘混凝土的施工

  厂房填塘混凝土除13#机有少量一部分外,均在14#机河床深槽部位,建基面为14.50m22.OOm以下部位为填塘混凝土,根据设计要求,填塘混凝土必须降至20℃时上部混凝土才能继续上升。该部位由于受用边开挖影响,19993月份才陆续开浇混凝土,为满足技术要求,施工中除采用一般温控措施外,还采取了三条重要措施。

  (1)优化配合比 提前进行混凝土的优化配合比试验,从中选出最优方案。选用R90200#D150S8的混凝土标号指标,四级配,坍落度控制在3cm,水胶比0.5,粉煤灰掺量35%,水泥用量129kg,用水92kg,最大限度地降低温凝土中水泥的水化热指标。

  (2)减少层厚,通水冷却 混凝土浇筑层厚由2m减至1m,按间距O.75m埋设1#铁皮冷却水管,通河水1520天,以利混凝土的内部散热。

  (3)加快人仓强度,常流水养护 布置两条专用施工栈桥,保证两台施工门塔机同时入仓。混凝土水平运输车辆不少于6台,入楼开专用通道,仓内人员不少于25人。施工中曾多次调用相邻标段的胎带机配合,混凝土入仓强度平均达仍m3/h,最高达127m3/h,使浇筑温度控制在11℃之内。通过以上措施,14#机填塘混凝土虽推迟至5月份浇完,但混凝土内部温度控制达到了设计技术要求。

2.4.3 高温季节混凝土的施工

  高温季节混凝土的施工在国务院委托专家组的指导下,各方面的工作都有改进和提高。成立了混凝土温控小组,组建了专业温控队伍,落实了责任体系,及时研究、解决混凝土温控方面遇到的问题,施工中重点采取如下措施。

  (1)原材料 重点解决人工砂含水率偏高问题,下岸溪人工砂系统所有皮带运输和成品砂仓都完善了雨蓬,自然脱水仓增设盲沟,新购置安装20台脱水筛,1台直线筛,将含水率控制在6%7%

  (2)拌和楼 82m拌和楼采用骨料二次筛分、二次冷却、加片冰、加冷水生产工艺,生产的7℃混凝土经2459次检测,合格率为91.2%14℃混凝土经1139次检查,合格率为98.3%,抗压强度保证率为98%,抗拉合格率100%CvR28250#混凝土为0.100R28350#混凝土为0.117

  (3)混凝土运输 厂房混凝土起吊设备全部到位,比标书要求增加7台,混凝土运输设备到位42台;夏季采用限仓浇筑,二台设备入仓;温控要求较高的仓号下午5点到第二天11点浇筑;整修扩宽尾水 40浇筑主干道(25m),成立专业养路队;汽车、吊罐和仓面采用遮阳保温;利用喷雾器创造仓面小气候等项综合措施,6789月入仓强度平均达到56m3/h,经3546次检测,混凝土浇筑温度平均13℃,最小5℃,最大19℃,达标率为95.2%

  (4)混凝土养护 成立了95人组成的专业养护队,在现场温控工作组的组织下,采用软塑料管开洞,钢管钻孔,配合人工喷枪洒水的办法,三班专人养护。

  (5)混凝土温度 通过对预埋仪器103次的检查资料,温控合格率73.9%,除去350#混凝土,合格率为85.6%,超标部位平均超标2℃3℃

2.4.4 冬季混凝土保温

  冬季混凝土的保温从9月份开始准备,10月底基本到位。保温材料根据不同部位主要采用1.22.3cmβ≤2.03.OW/m2.℃的聚乙烯泡沫塑料板(EPE),外包彩条布,长期外露平面铺50cm砂,再铺1.2cm厚保温被,对廊道、孔洞均进行封堵。截止1999年底,厂房共浇混凝土649505m3,发现类裂缝共计28条,所有裂缝均已按设计要求及时进行了处理,不会对厂房结构应力、结构稳定、耐久性和安全运行造成影响。

2.4.5 混凝土约束区的施工

  混凝土约束区的施工主要体现在安14#机。由于1999年初交面工作抓的较紧,除14#机受外界影响,采取部分特殊措施外,其它机组混凝土12月份基本交面并开浇混凝土,入仓手段较为得力,在低温季节顺利通过约束区。

2.5 严格按国际先进标准,抓好机电金结预埋质量

  左岸电站厂房机电设备、金属结构一期埋件和附属设备安装合同工程量总计45049t,其中机电设备埋件32200t,金属结构埋件70Ot,金属结构和设备安装11200t,照明、消防、暖通、给排水埋件312t,合同内还包括部分起重、启闭、抽水设备和尾水等。

  厂房机电设备埋件由 VGSGANP两个国外厂商提供。三峡电站700MW机组的埋件在国内还是首次安装,具有设计先进,体大量重,安装要求精度高,焊接工艺复杂,技术要求严,各种安装技术规程要适应一流工程和外商要求的特点。如尾水肘管里衬,外形尺寸17279mm×11900mm×10210mm,采用25mm厚的碳素钢板制作而成,总重72.3t,最大单件重22.3t,机坑内拼装,上口园度和同心度要求不大于6mm,而国标要求为15mm;安排砂钢管采用20mm16锰和4mm厚不锈钢复合板材制作,管径5m,总重185t,最大单件重10.5t,现场拼装,定位节要求中心高偏差为5m,其余管节为10m,而同直径国标安装要求定位节管中心偏差为10mm,其余节为20mm

  为保证安装施工质量,创一流安装水平,施工中始终坚持所有金结埋件到货联检制,开工前资源到位检验登记制,施工中三检制,重点部位监理旁站制,金结埋件拼装前、拼装后、浇筑前、浇筑后检验,浇筑中观测制度。锥管、排沙管每道焊缝,每层焊接都进行PT检查,油、气、水管道进行打压试验。1999年厂房机电金结预埋计划2038t,实际完成2657t,安装合格率100%(外商不评优良率),安装的主要一期埋件包括排水盒、鼻端内衬、肘管、锥管、排砂管和随混凝土上升相应的各系统埋件。

3 结束语

  经过三峡建设者们的共同努力,1999年三峡电站厂房施工在进度和质量方面都取得了较大成绩,向全国人民交了一份可喜的答卷。