案例背景:

    某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。

常规检查:

   进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约350mm,管厚4.6mm(图纸要求5.0),且该处的管子有涨粗现象;该管子表面呈黄色,有氧化皮层。俩旁管子受高压水冲刷,有不同程度凹陷。

 


就爆管故障形态分析,可能产生原因有:

1、是该管内有杂物,影响水循环流量,致使管内产生汽阻,造成管子过热爆管;

2、是管子在生产、运输、安装等过程中受到损伤,运行中缺陷扩大形成爆管。

3、管道材质有可能存在缺陷。

 


原因分析:

    随后把水冷壁下集箱的手空盖打开后发现有许多块状金属物,证明水冷壁下集箱有杂物影响水循环流量、产生汽阻的判断是有正确的。

    造成水冷壁下集箱有杂物的原因是:锅炉在清洗过后,把水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉,该锅炉在清洗后又长时间(1个多月,时间实在冬天)没有开车,造成杂物凝结成块状。

 


处理方法:

1、进行换管处理。把爆管处及微涨粗的管子进行换管。

2、两旁管子受冲刷的凹陷,打磨用氩弧焊补焊至平整。

3、管内清理杂物,建议把锅炉的水冷壁下集箱手孔盖打开清理(因锅炉酸洗后没有进行清理过),如不打开清理,细小的杂物有可能随蒸汽一起排出,对汽轮机造成更大危害。

 


经过清理,该锅炉已经运行至今半年。